改进措施:(1)在主风机风量达到要求的情况下,按照6台连续吸风要求,风量控制在3700m3/h,支管风速按照吸落棉连续汇合14-16m/s,风管接入45°倾斜角,管道按照首台起φ320mm,φ440mm,φ560mm,3台一组分为2组单独汇入一级尘室;(2)回风管6台φ320mm单独接入除尘机组。改进后,满足了机台负压、管道截面积风速等要求,运行状态正常,吸落棉集聚现象消除,梳理质量得到明显改善。
2.1主机回风管径过小造成棉流外溢的控制措施
清梳联流程:FA006抓棉机→TF45接力风机→JWF1104清棉机→JWF1026多仓混棉机→JWF1124C清棉机→FA151除微尘→JWF1172棉箱清→JWF1204A梳棉机。清梳联流程出现的问题: FA006抓棉机→TF45接力风机→JWF1104清棉机,在JWF1104主机之前有接力风机,连接在抓棉机后,接力风机输入主机棉箱内,回风管加吸落杂管道并接进入除尘室,其管道进棉口,出棉口、回风口的管径都为350mm,具体见图2;接力风机电机2200r/min,其棉流进入棉箱后正压过大,出现外溢,棉块在主机网眼板壁上不下棉的问题,影响生产效率。
问题的原因:主要是管道进入JWF1104主机的气流风速过高,回风管和排杂管并接进入除尘机组,其间相互干扰,不能完全将输棉管道的回风排入尘室,造成棉箱内正压过高,造成管道进入棉箱的筵棉外溢。改进措施:将主机输棉进风管进入前1.5米加散流罩回风装置,做φ350mm进出散流φ250mm回风散流的三通装置,φ250mm回风管直接接入除尘一级尘室,分流进入主机的风量,降低棉流的速度,减少棉箱正压,控制的棉流外溢或者糊塞网眼板问题,具体设计见图3。
图3 JW1104散流装置实物图
2.1排尘管道90°转弯设计排杂不畅的控制措施
填写下面的表格,我们将处理其余事宜 - 无论是安装、维护还是维修。