清梳联流程除尘系统管网设计的误区和控制(二)

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清梳联流程除尘系统管网设计的误区和控制(二)

[ Jan 19, 2026 ]

  改进措施:(1)在主风机风量达到要求的情况下,按照6台连续吸风要求,风量控制在3700m3/h,支管风速按照吸落棉连续汇合14-16m/s,风管接入45°倾斜角,管道按照首台起φ320mm,φ440mm,φ560mm3台一组分为2组单独汇入一级尘室;(2)回风管6台φ320mm单独接入除尘机组。改进后,满足了机台负压、管道截面积风速等要求,运行状态正常,吸落棉集聚现象消除,梳理质量得到明显改善。

2.1主机回风管径过小造成棉流外溢的控制措施

清梳联流程:FA006抓棉机→TF45接力风机→JWF1104清棉机→JWF1026多仓混棉机→JWF1124C清棉机→FA151除微尘→JWF1172棉箱清→JWF1204A梳棉机。清梳联流程出现的问题: FA006抓棉机→TF45接力风机→JWF1104清棉机,在JWF1104主机之前有接力风机,连接在抓棉机后,接力风机输入主机棉箱内,回风管加吸落杂管道并接进入除尘室,其管道进棉口,出棉口、回风口的管径都为350mm,具体见图2;接力风机电机2200r/min,其棉流进入棉箱后正压过大,出现外溢,棉块在主机网眼板壁上不下棉的问题,影响生产效率。

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  问题的原因:主要是管道进入JWF1104主机的气流风速过高,回风管和排杂管并接进入除尘机组,其间相互干扰,不能完全将输棉管道的回风排入尘室,造成棉箱内正压过高,造成管道进入棉箱的筵棉外溢。改进措施:将主机输棉进风管进入前1.5米加散流罩回风装置,做φ350mm进出散流φ250mm回风散流的三通装置,φ250mm回风管直接接入除尘一级尘室,分流进入主机的风量,降低棉流的速度,减少棉箱正压,控制的棉流外溢或者糊塞网眼板问题,具体设计见图3

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3 JW1104散流装置实物图

2.1排尘管道90°转弯设计排杂不畅的控制措施

  清梳联流程中,为了管道流程走向美观或者接方便,采用90°弯管转向,改变管道走向的连接方式。出现的问题:由于90°的转弯,造成涡流阻力增大影响气流的正常运动使输送物质突然降速或升速,从而使物质出现沉降。改进实例:某清梳联设计时的管网系统,采用的是等风速的设计,梳棉机配置1×8配置,开清配置为1×16,风机SFF232-11.2(10)E,电机Y2-200L-4-30KW,由于采用了多处90°弯头,除尘的耗电量过大,对风机的影响较为明显,车间内外排较多形成负压温湿度不易控制,增加送风的负荷造成双重的消耗。根据除尘风量的测算,每套清梳联管网采用了4处90°弯管,梳棉机上实测负压只要700pa,经常出现粉碎辊噎散损坏,梳棉机内的吸杂收到了严重的影响。后根据测算,进行了改造,将90°的弯头有4处减少到2处,合理管网的走向,降低了压力损失,合理的经济风速和安全风速相结合的原则,取得了明显的效果。


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